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沧州炼化技术攻关成为企业“聚宝盆”

http://www.hebei.com.cn 2014-01-20 09:32 长城网
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  通过调整吸收稳定系统和分馏系统的取热比例,使焦化装置累计液收达67.09%,提高了2.5个百分点,减少了焦化蜡油产量,改善了催化原料;催化装置一直保持满负荷生产,掺渣比提高至20%以上,提高了加工效益——随着优化重油装置生产攻关目标的完成,沧州炼化2013年已完成技术攻关项目9项。三年来该公司累计完成技术攻关项目40项,增效上亿元,使技术攻关成为了企业的“聚宝盆”。

  沧州炼化从2011年开始实施技术攻关活动,围绕装置运行和企业生产,每年精心选题,逐年推进。2011年,围绕优化运行、节能降耗、提高产品质量、设备高效运行等突出问题确定了15项攻关项目;2012年,针对原油调和、重油平衡、公用工程优化、在线仪表使用等系列重点难点问题,确定16项攻关项目攻关,消除短板,创造效益;2013年,结合装置运行、装置大检修和需持续优化项目,实行公司和基层单位分级技术攻关。在活动中,沧州炼化对每个项目分别成立攻关组,分项实施攻关,并由生产处牵头组织实施。牵头单位定期检查攻关情况,每个季度进行总结,协调解决存在的问题,并在集中调度会通报攻关进展。对于已经完成的项目,各攻关组固化措施,固化操作,不断积累数据,使项目攻关形成了长效机制。

  通过攻关活动,解决了企业存在的问题,促进了企业深层次的挖潜增效。比如在节能降耗攻关中,针对焦化装置F102加热炉热效率较低问题,引入焦化加热炉的理论配比燃烧控制系统,成为集团公司首个采用该系统的企业,使F102加热炉氧含量由原来的1.5%降到0.5%左右,热效率由原92.2%升到92.9%左右。可降低装置能耗1.48千克标油/吨,节约成本140多万元。而在多产聚丙烯攻关项目中,通过停用焦化液化气脱硫醇单元,减少了加工成本,每月可回收焦化液化气中350吨丙烯。同时,优化丙烯塔操作,减少丙烷携带丙烯,实现了丙烯回收率累计98.7%。

关键词:沧州,炼化技术,聚宝盆

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稿源: 中国石化新闻网
责任编辑:董传辉